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公司最新動(dòng)態(tài): 開展消防應(yīng)急演練 筑牢生產(chǎn)安全防線
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行業(yè)案例

青海黃河上游水電維修項(xiàng)目[2022-05-26 ]

國家電投黃河上游水電開發(fā)有限責(zé)任公司是國家電力投資集團(tuán)公司控股的大型綜合性能源企業(yè),新能源分公司是黃河上游水電開發(fā)有限責(zé)任公司響應(yīng)國家的號召而成立的,是“以水電為核心,水、火、新能源發(fā)電并舉,產(chǎn)業(yè)一體化協(xié)同發(fā)展”總體戰(zhàn)略目標(biāo)下的重要組成部分,主要負(fù)責(zé)黃河上游水電開發(fā)有限責(zé)任公司多晶硅項(xiàng)目的生產(chǎn)、經(jīng)營、銷售及技術(shù)研發(fā)管理。

還原爐作為多晶硅生產(chǎn)中最重要的設(shè)備之一,是整個(gè)多晶硅生產(chǎn)系統(tǒng)的“心臟”部件,是影響實(shí)際產(chǎn)量最核心的工藝環(huán)節(jié),生產(chǎn)出來的多晶硅質(zhì)量的優(yōu)劣完全取決于它。當(dāng)然它也是最主要的能耗工藝環(huán)節(jié),還原爐電耗約占多晶硅生產(chǎn)綜合電耗的60-70%,約占綜合生產(chǎn)成本的25-35%。由于多晶硅生產(chǎn)廠家過多,市場飽合度過高,整個(gè)多晶硅領(lǐng)域包括太陽能發(fā)電行業(yè)都進(jìn)入了“寒冬”。如何渡過這一漫長的“寒冬”,是每個(gè)多晶硅生產(chǎn)廠家必須要正視的問題。國外的實(shí)際證明,通過定期對還原爐內(nèi)壁做拋光處理,一方面可以適時(shí)修復(fù)內(nèi)壁表面的缺陷;另一方面通過提高表面粗糙度及光亮度,可以大大節(jié)約能效;再有通過電化學(xué)拋光處理,還能提高還原爐內(nèi)壁表面的潔凈度,從而提高電子級多晶硅的品質(zhì)。

青海黃河上游水電開發(fā)有限責(zé)任公司新能源分公司委托我公司對該公司一期還原爐體進(jìn)行整體修復(fù)作業(yè)。我公司相關(guān)技術(shù)人員對于該項(xiàng)目非常重視,多次派人到現(xiàn)場進(jìn)行考察和溝通,了解客戶的實(shí)際需求,現(xiàn)場的作業(yè)環(huán)境,為后期作業(yè)盡可能的完善工作細(xì)節(jié)。還原爐經(jīng)過多年使用,內(nèi)壁表面損壞嚴(yán)重,“倒棒”砸出來了很多大大小小的坑點(diǎn),且表面氧化皮十分厚密。

另外,將表面這層黑色氧化皮粗拋光后,我們還發(fā)現(xiàn),內(nèi)壁表面有很多細(xì)小的針眼和針孔,這也是長期生產(chǎn)對不銹鋼表面高溫腐蝕造成的。

還原爐拋光修復(fù)過程

拋光共用分兩種方式進(jìn)行,一種是機(jī)械拋光(第一步),另外一種電解拋光(第二步)。

機(jī)械拋光部分:

首先是對內(nèi)壁進(jìn)行機(jī)械拋光,先粗拋,去除表面氧化皮及雜質(zhì),(見圖2);然后對其進(jìn)行補(bǔ)焊處理,再將一些嚴(yán)重的凹坑補(bǔ)焊好,(見圖3),再磨平焊縫,(見圖4);接著由粗到細(xì)進(jìn)行精拋,直到表面平均粗糙度達(dá)到0.1μm以下,為后續(xù)的電解拋光做好準(zhǔn)備。

電解拋光部分:

對于還原爐的現(xiàn)場電解拋光作業(yè),我們采取了滾動(dòng)電解拋光的方式,這樣可以節(jié)約電解拋光液的使用。

另外,由于正在使用的還原爐鐘罩外部有保溫層,如果直接將鐘罩放到滾輪架上滾動(dòng),則保溫層全部壓壞;如果拆掉保溫層,電解拋光完成后,再將保溫層重新包裹,則會(huì)增加費(fèi)用。

鑒于此,我公司特別設(shè)計(jì)了針對此鐘罩的滾輪架和拋光工裝,在不需要拆裝保溫外層的情況下,實(shí)現(xiàn)其360的滾動(dòng)旋轉(zhuǎn)。僅在拆裝保溫層這項(xiàng)預(yù)算中,費(fèi)用就節(jié)省十萬元以上,(見圖5)。

使用效果:

1、拋光完成后,采用粗糙度儀對還原爐鐘罩內(nèi)壁進(jìn)行粗糙度檢測,Ra均小于0.1um;

2、反應(yīng)爐運(yùn)行周期縮短;

通過對拋光后鐘罩使用情況進(jìn)行單臺(tái)爐的跟蹤,還原爐運(yùn)行周期第一爐較明顯,與拋光前時(shí)間比較,平均可縮短周期300分鐘左右,個(gè)別還原爐可縮短500分鐘,以后的運(yùn)行周期時(shí)間有所增加,綜合分析,拋光后比拋光前縮短反應(yīng)爐運(yùn)行周期在150-200分鐘之間。

3、平均沉積率提高

拋光前,硅的沉積率為9.896Kg/h,拋光后上升至10.725Kg/h,沉積率上升7.7%,效果較明顯;

4、TCS單耗下降

拋光前TCS平均單耗47.08Kg/Kg.si,拋光后平均單耗44.01Kg/Kg.si,平均節(jié)約6.5%,效果較明顯;

5、電耗下降

拋光前電能平均單耗104.015Kwh/Kg.si,拋光后降至94.106Kwh/Kg.si,平均節(jié)電9.5%,效果較明顯。

從以上各方面看,該次的拋光作業(yè)有如下好處:

1、還原爐鐘罩內(nèi)壁良好的鏡面效果,能大大提高熱輻射反射效率,起到減少能耗,縮短運(yùn)行時(shí)間,降低生產(chǎn)成本的作用;

2、定期對內(nèi)壁進(jìn)行拋光,減少內(nèi)壁長期運(yùn)行而生產(chǎn)的一些雜質(zhì),對于多晶硅的生產(chǎn)質(zhì)量也非常有利;

3、定期對鐘罩內(nèi)壁的修復(fù),會(huì)及時(shí)處理和發(fā)現(xiàn)一些隱藏的問題,減少可能出現(xiàn)的事故;

4、該項(xiàng)目的實(shí)施,得到了客戶的一致好評,為該領(lǐng)域的節(jié)能降耗工作,做出來了些探索工作。

青海黃河上游水電維修項(xiàng)目

圖1 還原爐鐘罩生產(chǎn)后的表面狀態(tài)

青海黃河上游水電維修項(xiàng)目

圖2 還原爐鐘罩機(jī)械拋光作業(yè)

青海黃河上游水電維修項(xiàng)目

圖3 鐘罩內(nèi)壁補(bǔ)焊后現(xiàn)場照片

青海黃河上游水電維修項(xiàng)目

圖4 鐘罩內(nèi)壁補(bǔ)焊拋光作業(yè)現(xiàn)場照片

青海黃河上游水電維修項(xiàng)目

圖5 還原爐鐘罩電解拋光專用滾輪架

青海黃河上游水電維修項(xiàng)目

圖6 還原爐鐘罩電解拋光后的效果

青海黃河上游水電維修項(xiàng)目

圖7 焊縫及補(bǔ)焊位置電解拋光效果


電化學(xué)拋光 機(jī)械拋光 酸洗鈍化 化學(xué)鈍化 電化學(xué)鈍化 化學(xué)拋光 化學(xué)清洗 “紅銹”清洗 陽極氧化 微弧氧化 電化學(xué)復(fù)合研磨 噴砂
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